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武汉晨鸣:打出节能减排“组合拳”

2016-06-23    来源:《企业管理》杂志
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[ 导读 ]:近几年,武汉晨鸣为了配合国家节能减排的工作,前后投资3个亿配套治理废水项目,每年治理污水产生的费用在5000万元以上,废水保持持续稳定达标

近几年,武汉晨鸣为了配合国家节能减排的工作,前后投资3个亿配套治理废水项目,每年治理污水产生的费用在5000万元以上,废水保持持续稳定达标排放,COD一项比国家规定的排放标准降低20%

造纸行业是公认的耗能大户。近两年,作为国家“千家节能企业”之一,武汉晨鸣打出节能减排“组合拳”。

近几年,武汉晨鸣为了配合国家节能减排的工作,前后投资3个亿配套治理污水项目。改造更新中段废水处理厂技术和设备,提高废水处理能力和质量。并且每年治理产生的费用在5000万元以上,同时也达到了国家当前排放标准的要求。废水保持持续稳定达标排放,COD一项比国家规定的排放标准降低20%。

造纸污染是个综合的问题,武汉晨鸣从4个方面重点进行了治理:首先是调整产品的结构和优化原料。造纸行业污染的重要一点是原料,而武汉晨鸣原来使用的麦草是造成污染的主要原因之一。近几年,他们通过发展林地和使用进口木浆进一步优化了结构,现在基本上达到了无麦草生产的结构方式,造纸原料目前主要是利用湖北当地的芦苇,从源头上减少了污染的形成。在原料改进的情况下,他们同时在产品结构上进行调整和优化,开发以高档产品和进口原料为主的产品。通过调整改进,污染负荷得到了很大程度的降低。与此同时,考虑到造纸原料能耗大,现在武汉晨鸣更是从循环经济方面下功夫。近几年,作为循环经济的废水利用,也是处于当前国内领先的地位,因而使武汉晨鸣水的耗用量及污水排放量大大减少。

其二,作为造纸行业产生的污染物就是固体废物,将造纸排出的固体废物,晨鸣变废为宝。他们首先投资2600万元与中建三局合作组建新型墙体材料公司—晨鸣汉阳,回收电厂粉煤灰生产新型墙体材料,每天消化粉煤灰560吨,并清理沉积于湖泊中的粉煤灰,逐渐“还湖于民”。目前这家公司年产新材料30万立方米,产品质量全省领先,成为市场“抢手货”。近几年,晨鸣汉阳向国外及国内先进企业学习,取得了成效。去年,晨鸣汉阳投资1000万元生产造纸内部使用的碳酸钙。在处理与排放物相关的白磷方面,晨鸣汉阳投资2000万元,对电厂的二氧化硫用白磷进行脱粒。同时,对于生产过程中产生的污泥,晨鸣汉阳利用污泥和产生的有机水来进行解决。

第三个方面就是在废气处理方面。对于配套的电厂,晨鸣汉阳近两年通过内部考核机制降低了二氧化硫的排放。对于生产过程中产生的废气,晨鸣汉阳采用自主研发的设备和技术进行有效的回收与利用。以前可以看到公司上空飘着的废气,现在,他们通过两年的研究,已经再也看不到废气了,造纸废气产生的空气污染得到有效控制。

第四,他们再利用当前国内和国外先进的结点方式,在结点方面利用节电器来进行降低用电成本。同时通过对电厂的改造,也使得电厂的成本不断降低。

节能减排工作是当前各行各业包括有关部门和全社会的一种责任。武汉晨鸣不仅根据国家要求自觉实行节能减排,还希望通过媒体呼吁全社会各行各业都来支持节能减排,为祖国后代留下一片蓝天碧水。

 
 
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